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qc成果案例分析

發布時間:2021-07-11 08:08:59

① 鐵路工務 創新型qc成果範例

就是啊,再具體點說說想要哪方面的

② QC漏檢分析報告怎麼寫啊

qc七大手法推薦 qc七大手法推薦榜 | qc七大手法熱門榜 QC七大手法是極為有效的管理方法,從某種意義上講,推行QC七大手法的情況,一定程度上表明了公司管理的先進程度。QC七大手法提供了七種重要的質量管理應用工具,質量管理人員應熟練掌握QC七大手法,應用QC七大手法進行科學的質量管理。QC七大手法欄目提供大量QC七大手法案例及培訓教程下載。
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③ QC成果案例

給點分啊

④ QC小組法的QC小組法實用案例

紅光公司分玻殼車間,通過開展QC小組活動,降低玻殼炸裂率。
1.選題
公司1995年方針目標是「三三二一7」,即完成玻殼310萬只,創3000萬元利潤,2個優質產品,l億元以上的產值,事故為零。可是在實際生產中,玻殼炸裂廢品多,造成了較大的經濟損失(1隻玻殼廠內價為47元)。為此,玻殼QC小組選擇了「降低玻殼炸裂率」這一活動課題。
2.確定目標值
根據統計,玻殼炸裂率為9.7%。經小組討論,力爭使其降低到5%以下。
3.調查現狀
根據1995年1月份的生產月報,QC小組作了玻殼不良品統計表見下表。根據統計表作玻殼不良品排列圖。
從排列圖中可以清楚地看到,在A類廢品中玻殼炸裂是最主要的,占廢品總數的53.7%。
4.分析玻殼炸裂的原因
QC小組全體成員深入現場,用因果圖法對玻殼炸裂的原因進行了分析。
經過分析,可知造成玻殼炸裂的原因很多,人的因素有操作技能。工作責任心問題;設備因素有退火架速度慢、退火爐爐頭結構設計不合理的問題;工藝因素有退火溫度曲線不適當等問題。但是,在這些因素中,什麼是最主要因素呢?
5.尋找主要原因
QC小組成員仔細觀察了生產過程,結合專業理論知識,認真分析了退火爐爐頭構造,認為退火爐第一燃燒室是提供熱量的主要來源。根據工藝要求,爐頭區域溫度應是爐內最高溫度區域,用來完成對剛封接好的玻殼進入退火爐內的加熱過程。但由於退火爐爐頭結構設計不合理,第一燃燒室距離爐頭太遠,距離達6.2米,造成爐頭空間溫度偏低,使玻殼入爐後,得不到充足的熱量,造成玻殼炸裂嚴重。由於玻殼炸裂,炸裂的玻璃碎片又造成第一燃燒室附近的煙道堵塞,煙氣無法上升為爐膛內,使該區域熱量減少。這就形成了「炸裂一堵塞一溫度低一炸裂」的惡性循環。所以,要降低玻殼炸裂率,最關鍵的是要解決爐頭結構設計不合理的問題。
6.制定對策
玻殼生產線是從日本旭硝子公司引進有關設備,其中就包括退火爐爐頭設備,QC小組認為,要用「消化、吸收、提高和創新」的態度對待外國的技術。於是大膽制定了改造退火爐爐頭設備的措施,如下表所示。
7.實施
措施表中的計劃,完成了退火爐技術改造的設計方案和施工圖;完成了退火爐爐空間增設輻射火頭的設計、製造任務,並通過了可行性實驗;完成了退火爐改造部分的燃燒系統管理設計和施工准備。
在完成上述措施的基礎上,QC小組進行了退火爐爐頭的技術改造實施,重點解決了爐頭空間溫度低的問題;自行設計、製造了爐頭使用的輻射火頭;重新改造了第一火室的煙道,使保證熱循環的燃燒氣體暢通,爐內溫度均勻,杜絕了「炸裂-堵塞-溫度低-炸裂」的惡性循環的根源。
經過採取以上措施,QC小組根據4月初生產報表,統計了玻殼不良品分布情況,炸裂率已從原9.7%下降到6.1%,說明有初步效果。此後,QC小組又經過原因分析,採取了「重新設計製造玻殼退火架」、「調整玻殼推送裝置的推送間隙時間」等4條措施。
8.效果開展
QC小組活動以後,收到了以下明顯的效果:玻殼炸裂率下降。根據1987年5月份生產月報,從玻殼不良品統計表、排列圖可以看出,炸裂占不良品總數已由QC活動前的53.7%下降為43.7%;炸裂占檢驗數的比例由先前的9.7%下降為4.3%,下降了5.4個百分點,達到並超過了 5%的活動目標值。
9.鞏固措施
經過半年多的運行,效果穩定。此後,又採取了以下鞏固措施:按改進後的玻殼退火工藝,編制工藝文件;建立工序質量管理點2個,納入了玻殼生產線工序質量管理文件。

⑤ 如何做好QC成果.ppt

https://wenku..com/view/447b641a25c52cc58bd6be7f.html參考文庫

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